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浅谈高压隔离开关运行发热问题

浏览次数: 日期:2021-03-22

[摘 要]随着电力系统的发展,发电容量的日益增加,一次设备的设计容量逐渐加大。为能通过更大的电流,设备体积也在不断增加,伴随着相应的问题也多起来,如发热点的多样性、设备的复杂性、检修难度的提高、新设备的掌握,这些问题都是电力行业一次设备检修不能避免的课题。本文分析高压隔离开关运行发热问题,提出了处理措施。

随着电力系统的发展,发电容量的日益增加,一次设备的设计容量逐渐加大。为能通过更大的电流,设备体积也在不断增加,伴随着相应的问题也多起来,如发热点的多样性、设备的复杂性、检修难度的提高、新设备的掌握,这些问题都是电力行业一次设备检修不能避免的课题。洪一水电站一次设备,大电流回路隔离开关就曾出现几次发热故障,现就此问题分析如下:

一、故障案例及原因分析

1、水轮发电机组隔离开关

故障案例一:2010年11月30日17:30时,10kV开关室内有较浓烈的异味, 1#发电机出口隔离开关11G上端10kV母线侧B相动触头的导电部分与绝缘瓷瓶之间的填充粘合剂(或密封橡胶垫)有较严重的碳化现象(由于开关柜采用全密封结构,无法实际测量开关触头处温度。)。后经停电检查,故障相实测压缩弹簧高度为18.9mm,远远大于150.3mm的标准,导电部分咬合力不足,接触电阻过大,是造成11G严重发热、烧损的根本原因。因此,对11G进行了更换。

更换后,又出现了新的问题。新隔离开关与原开关柜不完全配套,隔离开关转轴与操作相连的连臂,焊接角度过大,开关在合闸位置时,作力点与转轴不垂直,导致分合时,操作力过大,需进行改造。

故障案例二:2011年10月21日07时20分,10kV开关室内有异味,检查发现2#水电发电机组出口隔离开关21G上触头导电膏呈黑褐色,触指有变色现象,隔离开关C相上端静触头温度高达180℃。停电检查,实测压缩弹簧高度为15mm左右,符合设计要求;触指与动触头间的凡士林变质,已出现硬化现象,分析应为凡士林变质硬化,接触电阻增大,导致温度升高。打磨、修复动静触头后,运行正常。

故障原因分析:

洪一两台机组均采用GN30-12(D)/3150型隔离开关,是一种旋转触刀式的新型隔离开关,开关主体通过两组绝缘子固定在开关底架上下两个面上,通过旋转触刀实现开关的合闸和分闸。由于触头分别安装在开关的上、下两个面上,使得带电部分与不带电部部分在开关柜内完全隔开,从而保证维修时人员的绝对安全。触刀对触头的接触方式采用多片触指的线接触,增强了开关的通流能力。通过调整触指根部连接螺杆螺帽的位置,调整弹簧压缩变形量,可调整动静触头间接触压力。造成隔离开关发热的原因有:

1、电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。隔离开关长期运行,动静触头间接触面氧化,使导体表面电阻增加而发热。

2、运行过程中,由于电磁力、弹簧作用力及机械振动的作用,会减小触指根部弹簧压缩量,减少动静触头间的压力,造成隔离开关发热。

3、长期运行,动、静触头间,用于润滑用的凡士林、导电膏等,老化、吸尘、变质、硬化,导致接触电阻增大。动、静触头清洗后,抹导电膏比凡士林的效果好。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。

2、主变低压侧隔离开关

故障案例一:2011年5月初,运行人员发现主变低压侧隔离开关触头示温片100℃变色,停电、打磨触头,收紧磁锁板调整螺栓后,投入运行正常。

故障案例二:2011年10月22日,主变低压侧隔离开关操作后投运,发热较为严重,停电重新分合,清洗、打磨静触头,在主变低压侧隔离开关合闸状态下,从柜后检查其合闸状态正常,动静触头间无间隙,适当收紧磁锁板螺栓后,关闭柜门不再操作隔离开关。投入运行后,温度正常。


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故障原因分析:

主变低压侧采用GN22-12/6300型隔离开关。此产品与传统结构产品不同之处在于,采用了合闸-接触两步动作原理,即主轴转动的前800位移为合闸过程,用于转动动触头,使之从开断极限位置运动到合闸极限位置。动触头转动后100为锁紧行程,用于锁紧装置动作,顶杆向外推出,磁锁板起杠杆作用,将杠杆的推力放大约5.5倍后,将动静触头压紧,形成紧密结合,主变低压侧隔离刀闸9011G构成及动作原理详见附图。试分析发热原因如下:

1、该型隔离开关设计存在不合理现象

正常运行时,动静触头连接,但动触头固定杆存在导流现象。因为在此时,固定杆中部一直靠在静触头上的解锁止位桩上,与静触头连接,形成导流回路。虽然电阻大的分流少,但由于是不固定接触,小电流通过时,也会产生发热,只是发热量较小,对设备的正常运行极为不利。

2、出厂时,未将隔离开关的行程调整好,导致操作把手在隔离开关的锁紧行程调整好,导致操作把手在隔离开关的锁紧行程未完全接触好,接触电阻明显增大。通过大电流,必然导致发热。发热量取决于通过的电流大小和回路中的接触电阻大小。发热量增加又导致接触电阻增大,形成恶性循环,温度越来越高,可能造成触头氧化变色,甚至触头间导电部分粘连。由于主回路导流不畅,会导致动触头固定连杆通过部分电流,造成发热。因为是铁结构,又是不固定连接,发热会在此处体现得相当明显。温度越来越高,最终将动触头固定连杆烧断,动触头间隙进一步增大,温度继续上升,最终因高温作用,动触头固定装置被烧断,导致动触头脱落,隔离开关烧毁。

3、设计上的软缺陷

在正常操作隔离开关后,因磁锁板被顶杆推出,通过杠杆原理,磁锁板将顶杆的力放大5.5倍后,产生很大的力加于动触头接触位置。此时的磁锁板将长期在运行位置承受此力量,容易造成磁锁板的金属疲劳,形成变形,使压力降低,同样会导致发热量增加。

二、处理方法及防范措施:

1、调整行程。让操作把手有足够的行程将其动静触头锁紧,无摆动,且操作灵活。

2、打磨触头。将动静触头接触部分全部进行打磨和修复,并涂上导电膏,降低接触电阻。测量隔离开关的接触电阻,让其保证在80微欧以内。

3、加强温度监视。一旦出现发热,马上给予处理。目前,温度监视手段有红外线测温仪测温或观察示温蜡片变色情况。

4、加大培训。因很多检修人员和运行人员对此设备原理不了解,需要加大其培训力度,让运维人员对此设备都了解掌握。

5、每次停电检查时,检查磁锁板是否变形;若存在变形,可在磁锁板面上加焊小面积的横条板,以加大其受力强度。

6、对1#发电机出口隔离开关11G进行改造,解决操作力过大的问题。

7、每年进行一次隔离开关检修。检修项目为:(1)清除导电部分及支柱绝缘子表面尘埃,检查刀闸接触部分是否过热及清除氧化痕迹;(2)用酒精清洗刀口接触面,清洗干净后涂导电膏;(3)检查手动机构及转动摩擦部分有无发卡,补涂工业用凡士林,检查各销孔连接紧固螺丝是否松动;(4)如遇严重短路故障,应在故障后立即进行检修。隔离开关、电气接头的例行检查纳入检修规程,定期进行。

若取掉主变低压侧隔离刀闸,用母线硬连接,也可解决该隔离刀闸发热的问题。但如此,电站厂用电消失,机组带厂用电时,由于主变低压侧无断点,又不能从低压侧对主变全电压充电,只能采取递升加压的方式。在紧急情况下,将影响厂用电的恢复速度,这对电站设备安全有一定威胁。

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